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改善直流无刷电机电磁噪音的驱动方式
发布时间:2019/1/22 11:26:00 来源:永阜康科技
【摘 要】全球倡导“低碳环保生活”,因此高效节能的直流无刷电机的应用就越来越广泛。如何降低直流无刷电机的噪音、振动,提高产品的舒适度,是各大电机制造商对直流无刷电机研究的主要课题之一。本文主要叙述了直流无刷电机噪音、振动产生的原因以及传统解决的方法。同时提出了通过改良传统的直流无刷电机驱动方式,消除电机驱动在换相过程中所产生的负电流,避免负电流引起的转子径向电磁力脉动而引起的噪音以及振动。
【关键词】直流无刷电机;噪音;振动;消除负电流;电机驱动
1 降低电机电磁噪音的意义
噪声直接影响人体的健康,若人们长时间在较强的噪声环境中,会觉得痛苦、难受,甚至使人的耳朵受损,听力下降,甚至死亡。噪声是现代社会污染环境的三大公害之一。为了保障人们的身体健康,国际标准化组织(ISO)规定了人们容许噪声的标准。我国对各类电器的噪声也作出了相应的限制标准。电机是产生噪声的声源之一,电机在家用电器、汽车、办公室用器具以及工农医等行业广泛地应用着,与人民的生活密切相关。因此,尽量降低电机的噪音,生产低噪音的电机,给人们创造一个舒适、安静的生活环境是每个设计者与生产者的职责。
2 直流无刷电机噪音形成的原因分析以及传统解决方法
引起直流无刷电动机振动和噪声的原因很多,大致可归结为机械噪音和电磁噪音。
2.1 机械噪音的成因以及解决措施
2.1.1 直流无刷电机的机械噪音产生的原因
(1)轴承噪声。由于轴承与轴承室尺寸配合不适当,随电机转子一起转动产生噪音。滚珠的不圆或内部混合杂物,而引起它们间互相碰撞产生振动与噪声。轴承的预压力取值不当,导致滚道面有微振也会产生噪音。
(2)因转子不平衡而产生的噪声。
(3)装配偏心而引起的噪声。
2.1.2 降低机械噪声应采取下列方法
(1)一般应采用密封轴承,防止杂物进入。
(2)轴承在装配时,应退磁清洗,去油污与铁屑。清洗后的轴承比清洗前的轴承噪声一般会降低2~3dB。润滑脂要清洁干净,不能含有灰尘、杂质。
(3)轴承外圈与轴承室的配合、内圈与轴的配合,一般不宜太紧。轴承外圈与轴承室的配合,其径向间隙宜在3~9μm的范围内。
(4)为消除转子的轴向间隙,必须对轴承施加适当的压力。一般选用波形弹簧垫圈或三点式弹性垫圈,且以放在轴伸端为宜。
(5)使用去重法或加重法进行对转子动不平衡进行修正。
(6)磁钢与输出轴间填充缓冲材,可以吸收转子在换相过程中产生的微小振动,同时避免输出轴与外界负载刚性连接,而把外界振动传递到磁钢,影响励磁所产生的转矩突变。防止转动频率与负载间产生共振而引起空气噪音。
2.2 电磁噪音的成因以及解决措施
直流无刷电机电磁噪音产生的原因主要有:1.由气隙磁场作用于定子铁芯的径向分量所产生脉动。它通过磁轭向外传播,使定子铁芯产生振动变形。2.是气隙中谐波磁场产生的转矩脉动,它与主磁场产生的电磁转矩相反,使铁芯齿局部变形振动。通常具有齿槽倍频率特性。当径向电磁力波与定子的固有频率接近时,就会引起共振,使振动与噪声增大。3.转子磁钢在绕组通电换相过程中,会产生脉动转矩,使电动机运行时转子径向受力不均匀,引起电机负载发生微振动而产生噪音。4.是换相转矩脉动引起振动、噪音。这是方波型驱动无刷直流电机特有的问题。它是由于电机电枢绕组相电感的延时作用,从而在电机换相时所产生的转矩脉动。根据麦克斯韦定理,单位面积的气隙磁场中的径向电磁力计算:
Pr = B2(θ,t)/(2μ0)
式中:
B――气隙磁密
θ――机械角位移
μ0――真空磁导率
2.2.1 主磁场产生的电磁拉力
主磁场B1所产生的径向力为:Pr1=P0+P1,式中,P0=B2/4μ0是固定的径向力,它均匀作用于圆周上,不会产生振动与噪声。P1=P0cos(2pθ-2ω1t-2θ0),其中p是转子的极对数,ω1―转子的角速度,θ0―初相角。P1是径向电磁力的交变部分,这个电磁力的角频率是2ω1,即2倍的换相频率,它使定、转子产生2倍换相频率的振动与噪声。它的强度与气隙磁密的平方成正比。在电机负载小,转速高的情况下,产生较大的影响,而在一般情况下,转速不高,换相频率低的情况下,其影响不显著。
2.2.2 谐波磁场产生的转矩脉动
谐波转矩脉动产生的原因由于定子绕组的电感特性,实际流入三相线圈的电流,将会落后三相输入电压一个角度Δθ,而导致正弦波电流无法与反电动势同相,电机反电势已经不是理想的梯形波,而控制系统仍是按理想的梯形波反电势给电机绕组提供方波电流。因此会产生转矩。此类转矩脉动解决的办法有两个:一种解决方法是,通过对电机本体定子绕组、气隙齿槽的优化设计,使无刷电机的反电势趋向于理想的反电势波形,从而达到减少电机转矩脉动的目的。另一种方法是,事先通过预测反电动势,采用合适的控制方法寻找最佳的电流波形来消除转矩脉动。这种最佳电流法能消除非理想反电势引起的转矩脉动,但事先要对反电势进行实时跟踪,且根据测得的反电势快速计算最优电流也不易,因此要解决此问题,必须选用处理速度较高的处理器,对滞后的电流相位角进行预测修正。
2.2.3 由一阶齿谐波所产生的齿槽转矩脉动
齿槽转矩脉动是由于定子铁心槽齿的存在,使得永磁体与对应的电枢表面的气隙磁导不均匀,当转子旋转时,在一个磁状态内,磁路磁阻发生变化从而引起齿谐波转矩脉动。齿槽转矩脉动与定子电流无关,是电机本身构造所存在的缺陷。当转矩频率与定子或转子的机械共振频率一致时,齿槽转矩脉动和噪声将被放大,影响电机在速度控制系统中的低速性能,和位置控制系统中的高精度定位。 抑制由齿槽引起的转矩脉动的方法可采用转子斜向充磁的方法(如图1、图2、图3所示)可将谐波引起的噪音削弱。一般情况下,转子磁极斜一个定子槽距时,其齿谐波所产生的径向力要比直充磁时小得多。
图1 图2 图3
3 由于换相转矩脉动引起振动、噪音的解决方法
如何解决直流无刷电机在换相时产生的转矩脉动引起振动、噪音,是本研究的主要内容。传统的直流无刷电机驱动调速方式:“六步方波驱动之PWM-PWM切换”
3.1 六步方波驱动之PWM-PWM切换
120°的转子磁极位置侦测,在三个霍尔传感器上方,当转子磁钢360°旋转时,只会出现六种信号变化。如图4所示,只要根据这六种信号变化在定子的三相绕组上,提供对应的电流方向,就可产生旋转的磁场,吸引转子转动。每一种霍尔信号都会对应一种PWM 输出形式,共有六种不同的 PWM 输出形式在360° 中,每 60° 切换一次。所以,又称为六步方波驱动。
图4 六步方被驱动的“PWM-PWM”切换模式
图5 从U-W到U-V的换相过程
采用 “PWM-PWM” 切换模式的情况下,非常方便使用高压侧驱动 IC (High/Low-Side Driver) 搭配上/下桥都是 N沟MOSFET 或 IGBT 做为马达的驱动电路。因为上桥在任一换相周期内不会持续导通,而且上桥关闭时其同相的下桥会导通,执行同步整流提高效率。此时高压侧驱动 IC 的自激电路也有机会充电,可以持续补充能量驱动 MOSFET。使用这种切换方式的 PWM 输出,虽然驱动电路会比较简单,而且不用担心上桥 MOSFET 可能会出现无法开启或导通不完全的现象。不过,它却会在两步连续输出 PWM 的中间,另外两相下桥交换导通的瞬间,出现负电流回流电源端,如图 5所示。而该负电流正是方波驱动的主要噪音来源之一。此负电流的产生原因,是因为 U-相 输出 PWM时,从 W-相下桥导通要切换到 V-相 下桥导通的瞬间。当 W-相 的下桥关闭,而且 U-相的 PWM 亦为关闭的时候,U-相 和 W-相 的电感呈现逆向极性,将原本储存于电感中的能量,以负向电流 IW-U 经由 W-相 上桥 MOSFET 的内藏二极管流回电源端。由于负电流而产生谐波磁场,在短时间内产生阻碍主磁场旋转交变,最终导致转子振动。
3.2 方波驱动之 “PWM-ON” 切换模式
为避免 “PWM-PWM” 切换方式的负电流产生,同时降低方波驱动的噪音。本文提出采用 “PWMON”的切换输出方式。由图6可看出 “PWMPWM”与 “PWM-ON” 差异的地方,在于 第-2/4/6步要切换到第-3/5/1 步的时候,原本输出 PWM 的相位的上桥 MOSFET 会直接变成完全导通的状态,同时改由另外一相的下桥输出 PWM。因此就不会造成三相绕组的电感,出现逆向极性的状况而产生负向电流。而且,依然保有“PWM-PWM” 相同的电流方向和磁场。因为这种切换方式的每一相输出,都是先上桥输出PWM,然后切换到下一步时,则上桥就变成完全导通的状态,所以我们简称它叫 “PWM-ON” 切换模式。
图6 PWM-ON 切换模式
3.3 改进后驱动方式噪音结果
改进后驱动方式噪音对比如图7所示。
图7 改进后驱动方式噪音对比
从上图测试数据,改善前,电机在带负载时,转速在500r/min时会产生尖锐的突变噪音。改善驱动后,尖锐的噪音有效消除。减少了4dB.可见该方法对改善电机换相转矩脉动引起振动、噪音有明显的成效。
【关键词】直流无刷电机;噪音;振动;消除负电流;电机驱动
1 降低电机电磁噪音的意义
噪声直接影响人体的健康,若人们长时间在较强的噪声环境中,会觉得痛苦、难受,甚至使人的耳朵受损,听力下降,甚至死亡。噪声是现代社会污染环境的三大公害之一。为了保障人们的身体健康,国际标准化组织(ISO)规定了人们容许噪声的标准。我国对各类电器的噪声也作出了相应的限制标准。电机是产生噪声的声源之一,电机在家用电器、汽车、办公室用器具以及工农医等行业广泛地应用着,与人民的生活密切相关。因此,尽量降低电机的噪音,生产低噪音的电机,给人们创造一个舒适、安静的生活环境是每个设计者与生产者的职责。
2 直流无刷电机噪音形成的原因分析以及传统解决方法
引起直流无刷电动机振动和噪声的原因很多,大致可归结为机械噪音和电磁噪音。
2.1 机械噪音的成因以及解决措施
2.1.1 直流无刷电机的机械噪音产生的原因
(1)轴承噪声。由于轴承与轴承室尺寸配合不适当,随电机转子一起转动产生噪音。滚珠的不圆或内部混合杂物,而引起它们间互相碰撞产生振动与噪声。轴承的预压力取值不当,导致滚道面有微振也会产生噪音。
(2)因转子不平衡而产生的噪声。
(3)装配偏心而引起的噪声。
2.1.2 降低机械噪声应采取下列方法
(1)一般应采用密封轴承,防止杂物进入。
(2)轴承在装配时,应退磁清洗,去油污与铁屑。清洗后的轴承比清洗前的轴承噪声一般会降低2~3dB。润滑脂要清洁干净,不能含有灰尘、杂质。
(3)轴承外圈与轴承室的配合、内圈与轴的配合,一般不宜太紧。轴承外圈与轴承室的配合,其径向间隙宜在3~9μm的范围内。
(4)为消除转子的轴向间隙,必须对轴承施加适当的压力。一般选用波形弹簧垫圈或三点式弹性垫圈,且以放在轴伸端为宜。
(5)使用去重法或加重法进行对转子动不平衡进行修正。
(6)磁钢与输出轴间填充缓冲材,可以吸收转子在换相过程中产生的微小振动,同时避免输出轴与外界负载刚性连接,而把外界振动传递到磁钢,影响励磁所产生的转矩突变。防止转动频率与负载间产生共振而引起空气噪音。
2.2 电磁噪音的成因以及解决措施
直流无刷电机电磁噪音产生的原因主要有:1.由气隙磁场作用于定子铁芯的径向分量所产生脉动。它通过磁轭向外传播,使定子铁芯产生振动变形。2.是气隙中谐波磁场产生的转矩脉动,它与主磁场产生的电磁转矩相反,使铁芯齿局部变形振动。通常具有齿槽倍频率特性。当径向电磁力波与定子的固有频率接近时,就会引起共振,使振动与噪声增大。3.转子磁钢在绕组通电换相过程中,会产生脉动转矩,使电动机运行时转子径向受力不均匀,引起电机负载发生微振动而产生噪音。4.是换相转矩脉动引起振动、噪音。这是方波型驱动无刷直流电机特有的问题。它是由于电机电枢绕组相电感的延时作用,从而在电机换相时所产生的转矩脉动。根据麦克斯韦定理,单位面积的气隙磁场中的径向电磁力计算:
Pr = B2(θ,t)/(2μ0)
式中:
B――气隙磁密
θ――机械角位移
μ0――真空磁导率
2.2.1 主磁场产生的电磁拉力
主磁场B1所产生的径向力为:Pr1=P0+P1,式中,P0=B2/4μ0是固定的径向力,它均匀作用于圆周上,不会产生振动与噪声。P1=P0cos(2pθ-2ω1t-2θ0),其中p是转子的极对数,ω1―转子的角速度,θ0―初相角。P1是径向电磁力的交变部分,这个电磁力的角频率是2ω1,即2倍的换相频率,它使定、转子产生2倍换相频率的振动与噪声。它的强度与气隙磁密的平方成正比。在电机负载小,转速高的情况下,产生较大的影响,而在一般情况下,转速不高,换相频率低的情况下,其影响不显著。
2.2.2 谐波磁场产生的转矩脉动
谐波转矩脉动产生的原因由于定子绕组的电感特性,实际流入三相线圈的电流,将会落后三相输入电压一个角度Δθ,而导致正弦波电流无法与反电动势同相,电机反电势已经不是理想的梯形波,而控制系统仍是按理想的梯形波反电势给电机绕组提供方波电流。因此会产生转矩。此类转矩脉动解决的办法有两个:一种解决方法是,通过对电机本体定子绕组、气隙齿槽的优化设计,使无刷电机的反电势趋向于理想的反电势波形,从而达到减少电机转矩脉动的目的。另一种方法是,事先通过预测反电动势,采用合适的控制方法寻找最佳的电流波形来消除转矩脉动。这种最佳电流法能消除非理想反电势引起的转矩脉动,但事先要对反电势进行实时跟踪,且根据测得的反电势快速计算最优电流也不易,因此要解决此问题,必须选用处理速度较高的处理器,对滞后的电流相位角进行预测修正。
2.2.3 由一阶齿谐波所产生的齿槽转矩脉动
齿槽转矩脉动是由于定子铁心槽齿的存在,使得永磁体与对应的电枢表面的气隙磁导不均匀,当转子旋转时,在一个磁状态内,磁路磁阻发生变化从而引起齿谐波转矩脉动。齿槽转矩脉动与定子电流无关,是电机本身构造所存在的缺陷。当转矩频率与定子或转子的机械共振频率一致时,齿槽转矩脉动和噪声将被放大,影响电机在速度控制系统中的低速性能,和位置控制系统中的高精度定位。 抑制由齿槽引起的转矩脉动的方法可采用转子斜向充磁的方法(如图1、图2、图3所示)可将谐波引起的噪音削弱。一般情况下,转子磁极斜一个定子槽距时,其齿谐波所产生的径向力要比直充磁时小得多。
图1 图2 图3
3 由于换相转矩脉动引起振动、噪音的解决方法
如何解决直流无刷电机在换相时产生的转矩脉动引起振动、噪音,是本研究的主要内容。传统的直流无刷电机驱动调速方式:“六步方波驱动之PWM-PWM切换”
3.1 六步方波驱动之PWM-PWM切换
120°的转子磁极位置侦测,在三个霍尔传感器上方,当转子磁钢360°旋转时,只会出现六种信号变化。如图4所示,只要根据这六种信号变化在定子的三相绕组上,提供对应的电流方向,就可产生旋转的磁场,吸引转子转动。每一种霍尔信号都会对应一种PWM 输出形式,共有六种不同的 PWM 输出形式在360° 中,每 60° 切换一次。所以,又称为六步方波驱动。
图4 六步方被驱动的“PWM-PWM”切换模式
图5 从U-W到U-V的换相过程
采用 “PWM-PWM” 切换模式的情况下,非常方便使用高压侧驱动 IC (High/Low-Side Driver) 搭配上/下桥都是 N沟MOSFET 或 IGBT 做为马达的驱动电路。因为上桥在任一换相周期内不会持续导通,而且上桥关闭时其同相的下桥会导通,执行同步整流提高效率。此时高压侧驱动 IC 的自激电路也有机会充电,可以持续补充能量驱动 MOSFET。使用这种切换方式的 PWM 输出,虽然驱动电路会比较简单,而且不用担心上桥 MOSFET 可能会出现无法开启或导通不完全的现象。不过,它却会在两步连续输出 PWM 的中间,另外两相下桥交换导通的瞬间,出现负电流回流电源端,如图 5所示。而该负电流正是方波驱动的主要噪音来源之一。此负电流的产生原因,是因为 U-相 输出 PWM时,从 W-相下桥导通要切换到 V-相 下桥导通的瞬间。当 W-相 的下桥关闭,而且 U-相的 PWM 亦为关闭的时候,U-相 和 W-相 的电感呈现逆向极性,将原本储存于电感中的能量,以负向电流 IW-U 经由 W-相 上桥 MOSFET 的内藏二极管流回电源端。由于负电流而产生谐波磁场,在短时间内产生阻碍主磁场旋转交变,最终导致转子振动。
3.2 方波驱动之 “PWM-ON” 切换模式
为避免 “PWM-PWM” 切换方式的负电流产生,同时降低方波驱动的噪音。本文提出采用 “PWMON”的切换输出方式。由图6可看出 “PWMPWM”与 “PWM-ON” 差异的地方,在于 第-2/4/6步要切换到第-3/5/1 步的时候,原本输出 PWM 的相位的上桥 MOSFET 会直接变成完全导通的状态,同时改由另外一相的下桥输出 PWM。因此就不会造成三相绕组的电感,出现逆向极性的状况而产生负向电流。而且,依然保有“PWM-PWM” 相同的电流方向和磁场。因为这种切换方式的每一相输出,都是先上桥输出PWM,然后切换到下一步时,则上桥就变成完全导通的状态,所以我们简称它叫 “PWM-ON” 切换模式。
图6 PWM-ON 切换模式
3.3 改进后驱动方式噪音结果
改进后驱动方式噪音对比如图7所示。
图7 改进后驱动方式噪音对比
从上图测试数据,改善前,电机在带负载时,转速在500r/min时会产生尖锐的突变噪音。改善驱动后,尖锐的噪音有效消除。减少了4dB.可见该方法对改善电机换相转矩脉动引起振动、噪音有明显的成效。
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